40CrNiMoA 為過高屈服剛度鋼,當做規定規范塑性好、屈服剛度高及大規格尺寸的主要調質件,如特重型機戒中接受高荷載的軸類,的直徑多于250 mm的汽輪發電機軸、茶葉,高荷載的傳動系統件、更加堅固件、曲軸、小齒輪等。我平臺在某氨轉化成塔廠品設計方案中應用了40CrNiMoA 做螺柱。那樣螺柱規定規范很高的普通磁學特點,與螺母設備配套應用(規定規范螺強度值不低于HB315),也致使廠品的應用溫暖較低,另外-22.3℃超低溫蠕變規定規范。具體的生產生產技術設計規定規范見表下圖。為了更好地初探兌換綜合生產生產技術設計特點的較好熱操作生產生產技術設計,進行了不相同生產生產技術設計功效的實驗室及磁學特點。

40CrNiMoA的材質的回火熱正確處理數試驗及報告單40CrNiMoA金屬在質量的奧氏體化溫差為830 ℃,本實踐操作將鋼調溫至860℃ ,并隔熱那段時長,使金屬在質量*奧氏體化,以后以的不同策略展開冷凝,特殊挺高鋼的程度和硬度標準。40CrNiMoA金屬在質量的表面淬火熱治療數實踐操作及報告單見表已知。


40CrNiMoA所選材質的回火治療科學試驗4OCrNiMoA的材料的Ac1 平均水溫為732℃,本進行實驗將退火后的原狀鋼材拉伸試驗升溫到Ac1下面的的某一些平均水溫,保暖未來以酌情方案冷去到空調溫度,增進40CrNiMoA的材料的延性和塑性,收獲良好的的整合力學性安全性能見表

從之內效果能知:鋼材拉伸試驗油淬后,外層對抗撓度達標HB331 , HB321 、 HB331 , HB320、 HB311 , HB315,回火后,對抗撓度撓度降,均未達標水平性規范;鋼材拉伸試驗水冷式后確立劃痕,解釋降溫流速過大,使這高碳的材料在降溫進程中有了過大的內載荷,解釋此生孩子生產工藝在生孩子進程中未能采取;水,油雙冷后,鋼材拉伸試驗損壞無損音樂,外層對抗撓度達標HB470 ( HRC48 )、 HB585( HRC55 ) 、HB486 ( HRC49 ),550℃和570 ℃回火后撓度﹑伸展率、對抗撓度、常溫的沖擊性耐磨性、超低溫的沖擊性耐磨性均達標水平性規范。且在實踐的進程中,所有的水.油冷的鋼材拉伸試驗外層對抗撓度均在 HRC45 ~59連加連減,生孩子生產工藝因素維持是真的嗎。